產品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
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解決方案
高壓變頻器在山西華燁煤礦絞車中的應用
1引言
山西臨縣華燁煤業(yè)有限公司位于呂梁市臨縣林家坪鎮(zhèn)滴水局村南,煤礦井田面積6.971km2,生產規(guī)模為120萬噸/年。此次改造的礦井提升機為礦井主斜井,斜井斜長837米,傾角23°,井口安裝JK-2×1.5絞車,斜井擔負著提煤、下放大件、檢修皮帶機任務。
礦井提升機采用繞線式異步電動機拖動,電機的調速方式采用傳統(tǒng)的串電阻調速方式,該調速方式屬于落后技術,存在以下缺點:
(1)大量的電能消耗在轉差電阻上,造成了嚴重的能源浪費。
(2)控制系統(tǒng)復雜,導致系統(tǒng)的故障率高,接觸器、電阻器、繞線電機碳刷容易損壞,維護工作量很大,直接影響了生產效率。
(3)低速和爬行階段需要依靠制動閘皮摩擦滾筒實現速度控制,特別是在負載發(fā)生變化時,很難實現減速控制,導致調速不連續(xù)、速度控制性能較差。
(4)啟動和換檔沖擊電流大,造成了很大的機械沖擊,導致電機的使用壽命大大降低,而且極容易出現“掉道”現象。
(5)自動化程度不高,增加了開采成本,影響了產量。
(6)低速段的啟動力矩小,機械特性比較軟,帶負載能力差。
針對以上這些問題,煤礦決定對原系統(tǒng)進行改造。根據當今科技的發(fā)展,采用技術含量較高的變頻調速,替代原來的繞線電機串電阻調速,是較理想的方案。經礦方多方面考察多個用戶現場,選用了山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產的風光牌JD-BP38-400T型高壓提升機變頻系統(tǒng)。
臨縣華燁煤礦絞車現場為單滾筒絞車,絞車設備配置如表1、表2所示。現場設備如圖1所示。
圖1 現場設備圖
2 新風光高壓提升機變頻器系統(tǒng)的特點
新風光電子公司是國內較早的從事提升機變頻器研究的專業(yè)廠家,風光牌高壓提升機變頻器被列入國家火炬計劃,產品榮獲國家重點新產品、山東省科技進步獎,產品被列入國家重點節(jié)能技術推廣目錄第一批名單。
此次變頻改造選用1臺JD-BP38-400T型高壓提升機變頻器,額定電壓10kV,額定電流29A,額定功率400kW。高壓提升機變頻器技術指標如表3所示。
JD-BP38-400T型高壓提升變頻調速器采用進口IGBT為主控器件,采用先進的矢量控制調速技術,以DSP為控制核心,精心巧妙科學的程序邏輯,以彩色液晶觸摸屏為人機對話界面,科學人性化的界面語言,全中文的語言顯示,便于操作及查詢。風光牌高壓提升機變頻器,即可用于鼠籠式電機也可用于繞線式電機,即可用于新礦井配套安裝,也可用于老礦井改造。風光10kV高壓提升變頻器,采用若干個低壓逆變器功率單元串聯的方式實現直接高壓輸出,所用的10kV高壓提升變頻器,變壓器有27組付邊繞組,每相分為9個功率單元,三相共27個單元,采用54脈沖整流,輸入端的諧波成分低于國標規(guī)定。高壓提升變頻器系統(tǒng)結構如圖2所示。功率單元電路如圖3所示。
圖2高壓提升變頻器系統(tǒng)結構圖
圖3功率單元電路結構
控制器核心由高速32位芯片運算來實現,精心設計的算法可以保證電機達到較優(yōu)的運行性能。人機界面提供友好的全中文監(jiān)控和操作界面,同時可以實現遠程監(jiān)控和網絡化控制。PLC控制器用于柜體內開關信號的邏輯處理,以及與現場各種操作信號和狀態(tài)信號的協(xié)調,增強了系統(tǒng)的靈活性。控制器及各控制單元板中采用先進的單片機等大規(guī)模集成電路和表面焊接技術,系統(tǒng)具有極高的可靠性。此外還有一個CPU,負責管理LED顯示屏和鍵盤。
另外,控制器與功率單元之間采用多通道光纖通訊技術,低壓部分和高壓部分完全可靠隔離,系統(tǒng)具有極高的安全性,同時具有很好的抗電磁干擾性能,并且各個功率單元的控制電源采用一個獨立于高壓系統(tǒng)的統(tǒng)一控制器,方便調試、維修、現場培訓,增強了系統(tǒng)的可靠性。
高壓提升變頻器是整個電控系統(tǒng)的一個核心部分,它具有與電控系統(tǒng)相適配的各種接口。它接受操作臺電控系統(tǒng)的操作命令,同時它又將運行狀態(tài),包括工作頻率、電機電流、電源電壓、電流及故障信息隨時送給電控系統(tǒng)。變頻器本身又將工作信號及工作狀態(tài)自動記錄以備查閱,依據用戶要求連接打印設備,每班數據打印,形成設備報表。變頻器的所有輸入、輸出接口均進行了隔離,避免對變頻器引入干擾。當電機處于負力提升時,變頻器實時檢測進行能量回饋電網。
3變頻改造方案
3.1主回路改造接線
改造提升機用變頻器是在原提升機電控系統(tǒng)的基礎上,加裝變頻調速系統(tǒng),高壓變頻器為山東新風光電子公司生產的JD-BP38-400T型高壓提升機變頻器,安全可靠,狀態(tài)顯示齊全,具備與絞車控制系統(tǒng)配合的各種接口,滿足現有的各種電器閉鎖要求,符合《煤礦安全規(guī)程》要求。改造中將原繞線電機轉子回路進行短接處理,利用原繞線電機,節(jié)約了投資。
依據生產情況確定設備改造時間定于2013年11月初進行。為不大面積影響煤礦生產,把輔料預先下放到位,間歇性停機改造。
主回路改造原理如圖4所示:
圖4 主回路改造圖
3.2變頻控制與操作臺接口
變頻器與電控系統(tǒng)連接框圖如圖5所示。
(1)速度控制信號輸入
電控系統(tǒng)給一路4~20mA模擬量速度信號。
(2)模擬量輸出
系統(tǒng)提供兩路模擬輸出,模擬量輸出設定為4~20mA輸出電流和4~20mA輸出頻率。
(3)與操作臺遠程控制
上提、下放、抱閘(松閘)、安全回路輸入、安全回路輸出、變頻就緒、故障輸出。
圖5 變頻器與電控系統(tǒng)連接框圖
3.3變頻器有關參數設置
現將調試中的一些參數設置介紹如下。
1、變頻器的加減速時間設置很重要,其設置根本原則有兩個方面,第一,盡可能利用變頻器自身的快速響應功能,加減速時間盡量短,提高絞車的運行速度,提高生產效率;第二,最大加速度不允許超過國家安標,防止安全事故,基于以上兩點考慮,實際應用中,變頻器從0至50Hz的加速時間設置為6s,從50Hz至0Hz的減速時間設置為6s,經現場實際運行,完全滿足現場運行要求。
2、額定電壓(V)設置:變頻器在額定頻率時對應的輸出電壓。星點漂移功能參數:設為10009表示10000V每相9個單元,變頻器在星點漂移功能使用時,主控板在單元保護時做偏移角度計算。
3、轉矩提升(HMI V2.10)改善變頻器低頻轉矩特性,可對輸出電壓提升補償;默認值為0,如10代表1.0%,22代表2.2%。額定電壓為10000V時,如果設置為10,則對應電壓在最低頻率(0Hz)電壓提高100V,設置為100時,則對應電壓在最低頻率(0Hz)電壓提高1000V;低頻補償值設為10時,則2Hz時輸出電壓為10000*[(2/50)+ 0.01]=500V在運行過程中設置不響應,停機后設置有效。本參數在調試中設定為10。
4、單元保護個數:主控停機當變頻器單元故障數目達到設定的值時,變頻器停機封鎖輸出的同時給出故障信號。本參數設定為2。
5、過壓保護值(V):當輸入電壓值高于該設置值時,變頻器給出過壓保護。本參數設定為12000。
6、欠壓保護值(V) 當輸入電壓值低于該設置值時,變頻器給出欠壓保護(主控程序V210的欠壓保護是必須在有輸出電流的情況下才進行保護,并且電流不能小于額定電流的30%)。本參數設定為8000。
7、有關拖動電機參數錄入:按照電機銘牌參數在變頻器相應人機界面上輸入相應參數即可。
8、啟動模式選擇:本提升機針對不同提升機啟動要求,有兩種模式選擇。
(1)直流制動模式:當提升機給出方向信號和閘信號后,變頻器啟動運行;
(2)堵轉運行模式:當提升機給出方向信號,變頻器開始運行,當電機電流達到所需的電流閥值時,松閘信號給出,絞車開始運行。本機中該參數設置直流制動模式有效。
9、提升機單、雙鉤選擇:本提升機針對單、雙鉤提升機,有兩種模式選擇。
(1)雙鉤:適用于雙鉤運行的現場。
(2)單鉤:適用于單鉤運行的現場。本機中設置單鉤有效。
4變頻運行情況
從目前運行情況看,主井提升絞車變頻拖動后,實現了絞車的軟啟動、軟停止,提高了生產效率。據實測,當減速及重物下放時,實現了制動回饋。尤其在低速段節(jié)能明顯,在提升量基本相同的情況下,變頻運行時節(jié)電量達25%以上。另外,變頻器保護功能齊全,除一般過載、短路、過欠壓、缺相等保護功能外,還設有連鎖保護、自動限速保護功能等,保證了提升機的安全運行。變頻器保護監(jiān)控精確定位。方便用戶對故障進行診斷。變頻器故障相應人機界面如圖6所示。A、B、C各相每個單元如果發(fā)生母線過壓、逆變過流、回饋過流、接收光纖故障、開機信號、缺相、過熱、主控接收光纖故障等故障時,均可在相應功率單元上顯示,精確定位故障,方便用戶處理,及時采取措施,排除故障,提高了設備的可靠性。
圖6變頻器故障記錄與故障診斷界面
5結束語
提升機高壓變頻器應用于交流提升機轉子串電阻電控系統(tǒng)改造及新提升機電控系統(tǒng)配置,提高了礦山提升機控制技術和裝備水平,絞車實現了高轉矩、高精度、寬調速范圍驅動,確保了提升機高質量運行,是交流提升機電控系統(tǒng)發(fā)展的方向,也得到了越來越多的煤礦認同,提升機變頻器應用前景越來越廣闊。